煙葉是生產(chǎn)卷煙不可或缺的原料,不僅決定了卷煙產(chǎn)品的 品質(zhì),同時也極大的影響著煙草企業(yè)的生產(chǎn)成本。高規(guī)格、高品 質(zhì)、低消耗和低成本是整個煙草行業(yè)都在不斷追求和奮斗的目 標(biāo),在不影響卷煙品質(zhì)的前提下,如何降低煙葉消耗和生產(chǎn)成本 成為目前各大煙企的首要工作。然而“單箱耗葉”的降低不僅需 要改善生產(chǎn)技術(shù),而且需要提高管理水平,是一項十分繁雜的綜 合性工作。2010年以來,針對如何降低單箱煙葉消耗已經(jīng)有不 少卷煙生產(chǎn)企業(yè)圍繞生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)化和嚴(yán)格管理展開了探索性的 嘗試,并且已經(jīng)取得了不錯的成效,然而這些嘗試往往從具體環(huán) 節(jié)出發(fā),缺乏系統(tǒng)性、整體性和持續(xù)性 。
六西格瑪管理(Six Sigma Management)是一種通過對過程 進行系統(tǒng)的設(shè)計和監(jiān)控,實現(xiàn)人、機、料、法、環(huán)、測的完美結(jié)合來 提高質(zhì)量和效率,降低失誤和成本的新興管理方式,起源于上世 界80年代的摩托羅拉公司。通過六西格瑪方式的設(shè)計和監(jiān)控, 在極大的縮短周期和提高利潤的同時,還可以提升顧客滿意度 和增強企業(yè)競爭力,故而此方式被認為是一種接近完美的管理 策略。
某卷煙廠某卷煙品牌為研究對象,基于六西格瑪管理方法方法中DMAIC對現(xiàn)有流程進行改善,通過采集生產(chǎn)線 上可能影響單箱耗葉的工序數(shù)據(jù),以Minitab軟件對采集的繁雜 過程數(shù)據(jù)進行分析和統(tǒng)計,利用過程失效模式與影響分析(FMFA)工具對挖掘得到的數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)梳理,找出關(guān)鍵性的影響工 序并對其進行生產(chǎn)控制和改進,達成降低單箱耗葉和生產(chǎn)成本 的目的。
1、項目的界定
現(xiàn)有生產(chǎn)線投入生產(chǎn)以來,卷煙的單箱耗葉水平偏高。統(tǒng) 計本廠某品牌今年1-3月的單箱耗葉可知為34.72kg/箱,與廠部要求的全年34.5kg/箱的單箱消耗尚有0.22kg/箱的差距。降低卷 煙產(chǎn)品原料的消耗不僅可以降低生產(chǎn)成本,促進企業(yè)增長,而且 可以減少卷煙對消費者健康的損害,因此降低卷煙單箱耗葉成 為目前煙企發(fā)展的重要舉措。本研究在不調(diào)整產(chǎn)品葉組配方、 不調(diào)整制絲卷接包裝質(zhì)量、不影響產(chǎn)品感官質(zhì)量和不影響產(chǎn)品 煙氣指標(biāo)的基礎(chǔ)上對整個卷煙生產(chǎn)線進行分析研究,鑒于梗絲 和膨脹煙絲在本品牌卷煙煙絲中的摻配比例僅有8%和7%,使 用量較少且梗絲和膨絲生產(chǎn)線的項目已完成,無論是消耗和品 質(zhì)方面指標(biāo)均得到了嚴(yán)格控制,因此本次研究主圍繞葉絲生產(chǎn) 線和煙絲卷接過程展開。
2、原因分析
產(chǎn)品的單箱原料消耗主要由煙絲填充值、制絲損耗和卷包 壞煙共同決定。通過對三大影響因素進行拆分并結(jié)合葉絲生產(chǎn) 線和煙絲卷接過程分析,共有潛在原因30項,其中影響煙絲填充 值因素16項,影響制絲損耗因素16項,影響卷包壞煙因素9項。 隨后對此30項影響因素進行了故障模式與影響分析,即FMEA 分析,以風(fēng)險度(RPN)為指標(biāo),利用潛在失效原因柱狀圖(如圖 1)對影響因素的風(fēng)險度進行比較,將RPN>100的影響因素規(guī)定 為重大影響因素,共計24項具體情況如表1所示。
3、分析與改進
根據(jù)原因是否明確、措施是否容易實施、改進難易程度、過 程可逆程度和改進成本高低對上述24項關(guān)鍵影響因素進行評估 和快贏機會識別,發(fā)現(xiàn)其中13項關(guān)鍵因素可以實現(xiàn)快速改善。 改善后,對同品牌卷煙產(chǎn)品進行20批次的效果驗證,本品牌單箱 耗葉快速的從 34.72kg/箱降低到 34.61kg/箱,具有一定的效果。 隨后通過雙因子方差分析、單因子方差分析和雙樣本T檢驗等 手段對剩余的11項潛在原因進行了分析,篩選出7項對單箱耗 葉影響較大的關(guān)鍵因素,分別是:(1)文氏管喉徑;(2)文氏管角 度;(3)模擬水關(guān)閉時間;(4)煙絲風(fēng)送風(fēng)速;(5)吸絲帶刮刀位 置;(6)煙舌位置;(7)劈刀壓實端位置。
3.1 文氏管參數(shù)的DOE實驗設(shè)計
文氏管的使用可以改變煙絲周圍的壓力,快速的使煙絲充 分膨脹,能夠有效增加煙絲填充值,提高原料利用率。本部分內(nèi) 容分別設(shè)計了 400mm-30°,430mm-35°和 460mm-40°,460mm30°,400mm-40°水平進行測試,對實驗數(shù)據(jù)進行全因子分析,
3.1.1 全因子分析
從上面可以看出,文氏管喉徑和文氏管角度對葉絲填充值 均是顯著因素,且存在交互作用,殘差對擬合值圖無喇叭口;彎 曲P值=0.120>0.05表明響應(yīng)變量無明顯彎曲;該模型有效。
3.1.2 尋找最優(yōu)值
根據(jù)以上分析情況,結(jié)合生產(chǎn)實際,決定取以下一組因子水 平:文氏管喉徑為400mm,文氏管角度為40°,葉絲填充值最好。 通過響應(yīng)優(yōu)化,文氏管喉徑為400mm,文氏管角度為40°時, 葉絲填充值為4.31,經(jīng)效果驗證,單項耗葉降至34.55kg/箱。
3.2 模擬水關(guān)閉時間的實驗設(shè)計
3.2.1 數(shù)據(jù)收集方案 選取SH93模擬水關(guān)閉時間分別為1S、2S、3S、4S、5S各進行 五次試驗對收集數(shù)據(jù)進行分析:
3.2.2 回歸分析
3.2.3 尋找最優(yōu)值
結(jié)合回歸方程分析:煙末重量和模擬水關(guān)閉時間呈負相關(guān) 關(guān)系,結(jié)合實際情況,模擬水關(guān)閉時間設(shè)定為3秒以后加香前面 煙末重量,穩(wěn)定在140公斤左右,考慮到模擬水關(guān)閉時間如果偏 長會容易造成煙絲結(jié)團,影響煙絲質(zhì)量,因此模擬水關(guān)閉時間最 優(yōu)值設(shè)定為3秒,加香崗位煙末重量146.92公斤,經(jīng)效果驗證,煙 葉單耗為34.5kg/箱。
3.3 煙絲風(fēng)送風(fēng)速進行試驗改進
3.3.1 數(shù)據(jù)收集方案 設(shè)定煙絲風(fēng)送風(fēng)速分別為15m/s,16m/s,17m/s,18m/s,19m/ s,20m/s各進行五次試驗收集數(shù)據(jù)進行分析,取卷煙機后身煙絲 填充值及碎絲率作為整體響應(yīng)變量即綜合填充值(=煙絲填充 值×(1-碎絲率))。
3.3.2 回歸分析
通過回歸分析得到的回歸方程,整個回歸方程的模型是顯 著的。
3.3.3 尋找最優(yōu)值
結(jié)合回歸方程可知,小組確定流化床負壓設(shè)置為16-18m/s 之間,根據(jù)回歸方程求一級導(dǎo)數(shù)Y,當(dāng)X(煙絲風(fēng)送速度)=17.06 時,該回歸方程出現(xiàn)拐點。即當(dāng)煙絲風(fēng)送速度設(shè)置為17.06m/s 時,煙絲填充值最好。通過響應(yīng)優(yōu)化,煙絲風(fēng)送速度設(shè)置為 17.06m / s 時,煙絲填充值為 4.38,經(jīng)效果驗證,煙葉單耗為 34.46kg/箱。
3.4 吸絲帶刮刀位置和煙舌位置的DOE實驗設(shè)計
?。?)本部分內(nèi)容針對吸絲帶刮刀位置和煙舌位置分別設(shè)計 了 0.125mm-6.5mm,0.1mm-6.8 mm 和 0.15mm- 6.8mm,0.1mm6.2mm,0.15mm-6.2mm 水平進行測試,對實驗數(shù)據(jù)進行全因子 分析。
?。?)DOE全因子分析結(jié)果
從上述分析數(shù)據(jù)中可看出,彎曲項的P值為0.001,顯示響應(yīng) 變量有明顯的彎曲趨勢。這時對響應(yīng)變量壞煙率單純擬合一階 線性方程不夠了,要再補充些星號點,構(gòu)成一個完整的響應(yīng)曲面 設(shè)計。因此綜合考慮,項目組采用CCF試驗設(shè)計。補充的4個 星號點、增加2個中心點形成中心完全復(fù)合的13次運行次數(shù)的 曲面響應(yīng)設(shè)計,分析結(jié)果如下:
響應(yīng)曲面回歸分析證明回歸項P值為0<0.05,說明本回歸 模型總的說來是有效的;失擬P值為0.064>0.05,未失擬。
?。?)響應(yīng)優(yōu)化
根據(jù)以上分析情況,結(jié)合生產(chǎn)實際,決定取以下一組因子水平:設(shè)置噴吸絲帶刮刀位置0.12,煙舌位置6.5。
通過響應(yīng)優(yōu)化,吸絲帶刮刀位置為0.125,煙舌位置為6.5左 右時,卷包壞煙率為0.074,經(jīng)效果驗證,煙葉單耗降至34.34kg/ 箱。
3.5 劈刀壓實端位置實驗設(shè)計
3.5.1 數(shù)據(jù)收集方案 在同樣的生產(chǎn)條件下,選取劈刀壓實端偏量值分別在35.5* 10?、35.6*10?、35.7*10?、35.8*10?、35.9*10?不同的五種條件下計 算20分鐘產(chǎn)量下的壞煙率,每組重復(fù)5次試驗。
3.5.2 回歸分析
通過回歸分析得到的回歸方程,整個回歸方程的模型是顯 著的。
3.5.3 尋找最優(yōu)值
結(jié)合回歸方程可知,小組確定劈刀壓實端偏量值設(shè)置為 35.7 左右,根據(jù)回歸方程求一級導(dǎo)數(shù) Y,當(dāng) X(劈刀壓實端偏量 值)=35.67時,該回歸方程出現(xiàn)拐點,卷包壞煙率最小。通過響 應(yīng)優(yōu)化,劈刀壓實端偏量值設(shè)置為 35.67 時,卷包壞煙率為 0.1065,經(jīng)效果驗證,單箱耗葉為34.3kg/箱。
4、改進效果
針對篩選出來的7大關(guān)鍵因素用六西格瑪管理方法進行了科學(xué)評估和細化研究, 合理的制定了相應(yīng)的改進措施,所有改良均獲得了較好的效果, 同時實施整體改進措施后本品牌的煙葉單耗降低到了 34.3kg/ 箱,效果十分顯著。通過改良不僅提升了生產(chǎn)能力,同時降低生 產(chǎn)成本,圓滿達到企業(yè)保增長的目標(biāo)。根據(jù)項目結(jié)果制定相應(yīng) 的操作守則并對相關(guān)人員進行培訓(xùn),將改良效果維持并進一步 提升
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